印刷機是一種精度要求較高的機械,印刷品的好壞一方面取決于機械加工以及安裝精度,另一方面取決于水路,墨路的平衡以及合壓的準確性。 為使印刷出來的產(chǎn)品性能穩(wěn)定,采用了以V80系列PLC為主控器并配合觸摸屏的控制方案,PLC用來完成各機組離合壓與水輥電機的協(xié)調(diào)準確控制,觸摸屏用來完成對印刷機運行參數(shù)的設(shè)置以及設(shè)備當前運行狀況的監(jiān)控。
2 系統(tǒng)">

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技術(shù)頻道

V80系列PLC在印刷機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

1 引言
印刷機是一種精度要求較高的機械,印刷品的好壞一方面取決于機械加工以及安裝精度,另一方面取決于水路,墨路的平衡以及合壓的準確性。 為使印刷出來的產(chǎn)品性能穩(wěn)定,采用了以V80系列PLC為主控器并配合觸摸屏的控制方案,PLC用來完成各機組離合壓與水輥電機的協(xié)調(diào)準確控制,觸摸屏用來完成對印刷機運行參數(shù)的設(shè)置以及設(shè)備當前運行狀況的監(jiān)控。
2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
由于雙色印刷機的輸入,輸出點較多,在設(shè)計中,每個機組既要考慮到安全控制,包括本位機組的急停、安全按鈕;還要考慮方便操作,包括每個機組均應(yīng)有正點、反點按鈕。這樣就造成一方面輸入點增加很多;另一方面,走線也很不方便。因此,采用雙機通訊,可以很好地解決此問題。 V80系列PLC是德維森科技有限公司開發(fā)的一款通用型高性價比的小型可編程控制器,每個PLC本體模塊都具備1個RS485通訊接口,可實現(xiàn)多達16個PLC模塊的通訊,通訊協(xié)議為Modbus協(xié)議,通訊速率高達38400bps。因此,雙機通訊時的上位機與下位機采用了V80系列PLC產(chǎn)品,其中,上位機采用M40DR+E16D+E4DA2,主要負責主傳動的控制、各機組離合壓的控制以及氣泵、氣閥的控制等。下位機采用M40DR+E8AD2,主要負責水輥電機的控制、主傳動的調(diào)速輸出以及調(diào)版電機數(shù)據(jù)采集等。
同時,系統(tǒng)選用了一臺eView觸摸屏,主要負責水輥電機速度顯示、調(diào)版顯示以及整機故障顯示等。整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示:
雙色機的每一色組,都有水路和墨路裝置。為了便于水輥速度的調(diào)節(jié),每根水輥都用一個變頻器控制,同時,主電機速度也需要變頻器調(diào)節(jié)。因此,為了實現(xiàn)多路速度調(diào)節(jié),采用了V80-E4DA2模擬量輸出模塊,它將PLC本體給出的數(shù)字信息,根據(jù)相應(yīng)的算法,轉(zhuǎn)換成0~10V直流電壓輸出,很好地實現(xiàn)了多路速度調(diào)節(jié)要求。


圖1 印刷機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
對多色機來說,調(diào)版是一個比較繁瑣的過程,各組版對正的精度會對印品產(chǎn)生很大的影響。如果套印不準,印刷品就會出現(xiàn)字面重疊或影像不清。一般來說,印版軸向調(diào)節(jié)范圍為-2mm~+2mm,周向調(diào)節(jié)范圍為-1mm~+1mm。如果使用手動調(diào)版,會浪費很多時間,而且精度不高。為了實現(xiàn)自動打版,在版輥上安裝了電位器,通過電位器將模擬量傳送給V80-E8AD2,經(jīng)過PLC處理實現(xiàn)閉環(huán)控制,可將版輥的轉(zhuǎn)動精度很好地控制在打版范圍內(nèi)。
用戶可以通過觸摸屏上自由組合的文字,按鈕,圖形,數(shù)字等來處理或監(jiān)控隨時發(fā)生的變化信息,明確指示并告知操作員機器設(shè)備目前的狀況,使操作變得簡單生動。使用觸摸屏,還可以使機器配線標準化,簡單化,同時能減少PLC控制所需的I/O點數(shù),降低生產(chǎn)成本,也相對提高整套設(shè)備的附加價值。
3 系統(tǒng)設(shè)計
3.1 給紙設(shè)計
印刷機整體的電氣設(shè)計對時間的要求嚴格,在機器設(shè)備上安裝有多個接近開關(guān),用來檢測不同的時間點。在印刷過程中,走紙的好壞是影響機器質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)。所謂走紙的好壞,指的是無歪張,雙張等現(xiàn)象,如果有歪張,雙張現(xiàn)象,在高速情況下,就會將走壞的紙,卷入機器內(nèi),從而破壞膠皮,給用戶帶來很大損失。
給紙過程的流程,如圖2所示:


圖2 給紙流程圖
按照上述流程編制的程序,在速度增高至7000r/h 后,會出現(xiàn)歪張鎖不住現(xiàn)象,主要是因為光頭反應(yīng)時間和磁鐵動作時間滯后造成。為了讓電磁鐵輸出提前,采用中斷編程指令的輸入輸出刷新指令,使電磁鐵輸出立即執(zhí)行,提前了電磁鐵動作時間,即使在12000r/h 的速度下,也能很好的鎖住有故障的紙張。
3.2 離合壓設(shè)計
離合壓的準確性,對印品質(zhì)量的好壞有著直接的影響。合壓過早,會弄臟壓印輥筒,給操作帶來很多不便;離壓過早,會使最后一張紙印不上完整的圖案,造成紙張浪費。
印刷時,版輥筒與膠皮輥筒先合壓,膠皮輥筒與壓印輥筒后合壓。由于印刷速度是多段速,在3000~12000r/h之間,根據(jù)用戶需要可選擇不同的速度。但是,由于合壓采用了氣動裝置,每個氣缸都有一個動作時間,齒輪轉(zhuǎn)過角度是一定的,因此,機器速度不同時,合壓時間也不同。為了解決此問題,根據(jù)理論計算值,找出對于不同機器速度時,機器的延時時間。采用比較指令,當機器段速與理論值相等時,延時相應(yīng)的時間,使壓印輥筒與膠皮輥筒準確合壓。
4. 結(jié)束語
采用V80系列PLC和觸摸屏配合的控制方案,一方面,可以很好地控制調(diào)節(jié)水輥速度以及調(diào)版版輥的轉(zhuǎn)動精度;另一方面,并通過對給紙流程和離合壓的優(yōu)化設(shè)計,可以極大的改善走紙好壞和印品的質(zhì)量。
通過在某印刷設(shè)備廠實際應(yīng)用,表明系統(tǒng)運行可靠,維護方便,操作簡便直觀,大大提高了膠印機的檔次,受到用戶好評。

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